【9F燃機典型事故】電機風機故障停機處理
2018-11-14 一、事件經過
2010年1月23日,機組二拖一運行,AGC投入,總負荷650MW;#1、2燃機負荷均為230MW,汽機負荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監盤人員發現#1燃機MARKⅥ界面發報警(排氣框架風機風壓低),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排氣框架或#2軸承區冷卻風機故障)”,立即派人至就地檢查該風機并點擊MARKⅥ風機界面“#2 LEAD”和主復位按鈕,該風機仍無法啟動。14:01分#1燃機開始自動減負荷,運行人員手動退出AGC,降低熱網負荷,機組維持低負荷運行。15:06負荷下降至3MW,調度通知停機,15:09分#1燃機停機。
二、原因分析
檢查發現#1燃機88TK-2風機電機停運,開關就地報“接地保護”動作。將電機本體動力電纜接線拆開后,測量電機本體絕緣,三相對地為0.1兆歐,手動盤電機風扇可以盤動。拆出風機后,風機葉輪本體扇葉端部有不規則坑狀損壞,電機本體驅動端軸承小蓋及擋油環明顯過熱且有缺損。
風機葉輪拆下后發現電機本體驅動端軸承小蓋及擋油環處明顯損壞,將擋油環及甩油環拆下后,發現軸承保持架粉碎,滾珠過熱變形,軸承外環與電機大蓋之間有摩擦,軸承內擋油環與轉子軸明顯摩擦,轉子軸被內擋油環啃出環狀溝道。電機非驅動端未見任何異常。將轉子抽出發現定子端部有短路放電痕跡,端部線圈過熱痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛現象,電機非驅動端定子端部未見任何異常。如圖所示:
2010年1月23日,機組二拖一運行,AGC投入,總負荷650MW;#1、2燃機負荷均為230MW,汽機負荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監盤人員發現#1燃機MARKⅥ界面發報警(排氣框架風機風壓低),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排氣框架或#2軸承區冷卻風機故障)”,立即派人至就地檢查該風機并點擊MARKⅥ風機界面“#2 LEAD”和主復位按鈕,該風機仍無法啟動。14:01分#1燃機開始自動減負荷,運行人員手動退出AGC,降低熱網負荷,機組維持低負荷運行。15:06負荷下降至3MW,調度通知停機,15:09分#1燃機停機。
二、原因分析
檢查發現#1燃機88TK-2風機電機停運,開關就地報“接地保護”動作。將電機本體動力電纜接線拆開后,測量電機本體絕緣,三相對地為0.1兆歐,手動盤電機風扇可以盤動。拆出風機后,風機葉輪本體扇葉端部有不規則坑狀損壞,電機本體驅動端軸承小蓋及擋油環明顯過熱且有缺損。
風機葉輪拆下后發現電機本體驅動端軸承小蓋及擋油環處明顯損壞,將擋油環及甩油環拆下后,發現軸承保持架粉碎,滾珠過熱變形,軸承外環與電機大蓋之間有摩擦,軸承內擋油環與轉子軸明顯摩擦,轉子軸被內擋油環啃出環狀溝道。電機非驅動端未見任何異常。將轉子抽出發現定子端部有短路放電痕跡,端部線圈過熱痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛現象,電機非驅動端定子端部未見任何異常。如圖所示:


從故障現象看,電機驅動端軸承因長期處于高溫下工作,導致軸承油脂乳化后流失,軸承處于干澀狀態下運行;因摩擦逐漸導致軸承區域明顯過熱,引發定子端部區域過熱,絕緣老化降低,Z終定子繞組匝間短路產生高溫燒燒損;缺潤滑脂是本次故障的直接原因。
三、防范措施
1.加強設備缺陷管理,對失去備用的運行設備制定防范措施,加強檢查,同時盡快修復被用設備,保證設備安全穩定運行。
2.改造88TK-2風機電機,將加、排油孔引至電機外側,加裝軸承測溫元件,上傳到集控室監視。
3.對同類型電機,同安裝形式電機進行普查,確認設備健康水平,對不能滿足運行要求的電機安排檢修。
4.利用小修時間對所有同類電機解體檢查,更換軸承,補充油脂。
5.對同類型設備,做好備品備件工作,定期進行更換檢修。
6.加強設備管理,認真點檢,及時消除缺陷,使備用設備處于良好備用狀態。
三、防范措施
1.加強設備缺陷管理,對失去備用的運行設備制定防范措施,加強檢查,同時盡快修復被用設備,保證設備安全穩定運行。
2.改造88TK-2風機電機,將加、排油孔引至電機外側,加裝軸承測溫元件,上傳到集控室監視。
3.對同類型電機,同安裝形式電機進行普查,確認設備健康水平,對不能滿足運行要求的電機安排檢修。
4.利用小修時間對所有同類電機解體檢查,更換軸承,補充油脂。
5.對同類型設備,做好備品備件工作,定期進行更換檢修。
6.加強設備管理,認真點檢,及時消除缺陷,使備用設備處于良好備用狀態。
