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篦冷機、破碎機竄軸的原因淺析

2019-01-28
  新型干法生產線的篦式冷卻機基本上都配套錘式破碎機,由于設備設計、安裝、維修、維護及工藝等方面的因素,破碎機故障較多,如軸承高溫、振動大、軸承跑內圈、竄軸、軸磨損及軸承燒損等,對正常生產有較大影響。筆者所在公司的1000t/d熟料生產線的篦冷機破碎機就出現過不少問題,尤其是竄軸現象多次出現,且一竄軸就會出現電機電流高跳?,F象。筆者在處理中積累了一些經驗,在此,對竄軸原因及處理方法進行介紹,供同行參考。
  1 軸承未緊固好
  帶負荷試車時,非傳動端軸承就發熱,溫度高達90℃,而另一端只有50℃,拆軸承蓋時,當把軸承座的螺栓松掉時,軸承蓋自動彈開,開始懷疑軸承外圈與軸承座孔配合較緊,熱態時,軸不能熱伸長,當把軸承座兩接合面加0.20mm墊片后,運行后軸承仍然高溫,且電機電流高,Z后跳停,經檢查,軸向非傳動端竄動較大,錘盤已與機殼相擦,導致電機電流過高跳停。后分析認為,新安裝破碎機試負荷時就出現發熱及竄軸,說明安裝時軸承與緊定套之間未緊固好。破碎機軸承為帶緊定套的調心滾子軸承(22338K+H2338),軸承內孔錐度和緊定套外圈錐度為1:12,系錐度配合,其緊固主要是靠緊定套的擰緊。鎖緊時,鎖緊螺母擠壓軸承,從而使軸承與緊定套之間發生相對運動,使軸承內圈與緊定套外圈緊密配合,同時,也使緊定套內圈與軸頸緊密配合,達到鎖緊目的。
  一般來說,位移越大,緊定效果越好,但調整過緊,內圈應力大,溫度升高,有可能在反復沖擊振動下,軸承內圈脹裂;同時,位移越大,在擠壓力作用下,軸承間隙也會變小,也會出現異常溫升,導致滾道燒傷。但配合松的話,軸承與緊定套,或緊定套與軸之間都可能出現相對滑動,也會發熱,同時,當皮帶輪不對正或錘頭打擊物料時出現軸向力時,就會出現軸的竄動,造成錘盤與機殼相擦,Z后造成電機電流高跳停。通常,為達到鎖緊目的,先要用塞尺測量軸承的原始游隙(軸承原始游隙為0.16~0.22mm),緊定時再測量軸承的裝配游隙,以間隙減小約0.02~0.04mm為宜。后經重新定位并鎖緊后,運行正常,溫度在50~65℃。因為工藝因素,窯出紅料時,破碎機軸承都會有不同程度的升溫現象,對此,我們對軸承座用壓縮空氣進行冷卻,基本保證軸承能在80℃跳停溫度以下工作。
  2 軸承座振動大
  因為軸承座未裝測振儀,振動都是靠巡檢工檢查發現的,振動大的原因,多次是因錘頭斷裂或錘頭軸斷裂使錘頭脫落造成不平衡引起的,一次是因窯內結大塊,造成篦冷機柵條脫落與錘頭撞擊。振動大,就會加劇軸承的磨損與發熱,使配合松動,進而使軸竄動。對此,我們通過結構改進,取消了錘頭軸(Φ50×300)的用作定位的Φ10中間孔,改為兩端加擋板定位,以加強錘頭軸的強度;同時,采購質量較好的錘頭,克服了錘頭斷裂的問題。
  3 軸承失效或軸磨損
  軸承失效或軸磨損后,就會因摩擦力加大或配合不好而造成松動,從而使軸發生軸向竄動。一次,傳動端軸承保持架磨損掉,滾子在滾道中打橫,破碎機啟動時不能啟動,但人工又能轉動錘盤,經拆蓋檢查,發現傳動端軸承保持架磨損掉,滾子在滾道中打橫,造成此處緊定套與軸承分離。另一次是傳動端軸磨損,在更換新軸承后,仍然出現軸的竄動,經測量,軸的直徑為Φ169.76,而未磨損處為Φ169.99,為此,在軸與緊定套之間采用圓柱體固化膠,Z后達到配合目的。
  4 檢修方法方面的問題
  (1)如圖1所示,傳動端軸承外圈與軸承座孔之間無軸向間隙,起定位作用(為便于配件制作,兩端軸承座結構是一樣的,這樣,就需要在傳動端軸承座內加一墊片),而非傳動端,考慮熱脹冷縮,兩邊都有間隙,如圖1b,一邊為3mm,另一邊為6mm。在試車期間,因竄軸而跳停后,設備廠家來人把非傳動端軸承座蓋打開,然后用一千斤頂把軸頂回,再鎖緊螺母,搞好后就投入生產,未見軸的竄動,所以,后來再出現竄軸現象,我們基本上都是用頂一端軸并鎖緊此端軸承的辦法來處理的。然而,筆者通過分析,發現這種方法是不正確的,原因在于,錘盤與機殼之間間隙為40mm,當出現竄軸現象時,只有兩端的軸承都出現配合松動,才可能讓軸有約40mm的竄動量,否則,只有一端松動的話,另一端還是固定的,軸是不會竄動的,或者不會有這樣大的竄動,這種只緊固一端的作法,表面上看是能把軸固定,但由于另一端松動,就會使松動的這一端發生相對運動,加劇軸承的磨損與發熱,同時,緊固一端受較大的軸向力,會加速此處的松動。所以,一旦竄軸,必須兩端都要緊固。
  (2)在更換新軸承時,以前的辦法是先拆開兩端的軸承蓋,把需要更換軸承的一端用葫蘆吊起,拆下舊軸承,然后把緊定套與軸承一起套到軸上,調好錘盤與機殼的位置,放下軸,使軸承外圈放到軸承座內,緊固緊定套。在一次更換軸承時,就是按這種辦法操作的,筆者發現了錘盤與機殼的位置變化,雖然不大,但發現了其中的問題。分析認為,在鎖緊螺母時,本來應是軸承在鎖緊力的作用下向大端走,緊定套不動的,但軸承外圈固定后,只能是緊定套移動,這就可能在緊定的同時,緊定套把軸帶動一起走。當另一端松動時,這是肯定的,另一端不松動時,軸不會竄動,但會使軸承受一定的軸向力,從而使運行中易松動。為此,我們改變了安裝方法:首先把錘盤與機殼之間間隙調好,然后把緊定套及軸承放到軸上,其緊定套大端基本上與軸承座孔對齊(指與外圈端面對應位置),此時,軸承不要放入軸承座內,緊固鎖母,待配合達到要求,再把軸承放入軸承座內,檢查錘盤與機殼之間間隙是否有變化。這就避免了軸的竄動或軸承受軸向力的作用。
  5 總結
  筆者發現,在安裝或檢修時,測量非傳動端軸端與軸承座端蓋之間的間距L(如圖1b所示),或者此端緊定套端面與軸端間隙,在停機時再測量此兩處的數據,根據間距L等的變化來判斷松動,并及時緊固,注意是緊固兩端的軸承,能有效防止軸的過量竄動并避免軸承等的損傷。總之,認真分析竄軸原因,正確處理出現的竄軸問題,對提高運轉率有重要意義。同時,由于竄軸有一個過程,如果在竄動量較少時,能及早發現問題,在不損壞軸承、緊定套及軸的前提下,及時處理,也有重要意義。
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