減速機(jī)漏油的原因及處理
2019-06-03胡緒新
(贛州萬(wàn)年青)
(贛州萬(wàn)年青)
通常情況下,造成減速機(jī)漏油主要有五個(gè)方面的原因:
一、減速機(jī)內(nèi)外產(chǎn)生的壓力差
在封閉的減速機(jī)里,齒輪嚙合發(fā)生機(jī)械摩擦產(chǎn)生熱量,根據(jù)波義耳—馬略特定律,隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加,減速機(jī)箱內(nèi)溫度逐漸升高,而減速機(jī)箱內(nèi)體積不變,箱體內(nèi)壓力隨之增加,潤(rùn)滑油經(jīng)飛濺,灑在減速機(jī)箱內(nèi)壁。潤(rùn)滑油在壓差作用下,從縫隙處漏出。
處理方法:將減速機(jī)的透氣帽改成加油杯,恒定壓差,杜絕漏油。
二、減速機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或加工存在問(wèn)題
設(shè)計(jì)的減速機(jī)沒(méi)有通風(fēng)罩或窺視孔蓋上無(wú)透氣塞;軸封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,采用油溝、氈圈式軸封結(jié)構(gòu),由于毛氈的補(bǔ)償性能極差,導(dǎo)致密封在短時(shí)間內(nèi)即失效;油溝上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以發(fā)揮。制造過(guò)程中,鑄件未進(jìn)行退火或時(shí)效處理,鑄件未消除內(nèi)應(yīng)力,導(dǎo)致變形產(chǎn)生間隙從而發(fā)生漏油現(xiàn)象;存在沙眼、夾渣、氣孔、裂紋等缺陷;加工精度不良引起的漏油,由于減速機(jī)箱體配合面加工精度不高、公差不合適、裝配不符合要求等因素的存在,導(dǎo)致減速機(jī)可能漏油。
處理方法:清潔回油槽,使回油道暢通;減速機(jī)內(nèi)壁軸承位正下方增加回油槽,增大回油通道。
三、加油量過(guò)多
減速機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,油池被攪動(dòng)得很厲害,潤(rùn)滑油在機(jī)內(nèi)到處飛濺,如果加油量過(guò)多,使大量潤(rùn)滑油積聚在軸封、結(jié)合面等處,導(dǎo)致泄漏。
處理方法:加油量適可而止,嚴(yán)格各型號(hào)減速機(jī)工藝要求的需油量。
四、安裝和檢修工藝不當(dāng)
安裝精度不高引起的漏油。減速機(jī)在啟動(dòng)時(shí)承受巨大的動(dòng)載荷,一旦減速機(jī)的安裝精度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,將導(dǎo)致減速機(jī)底座螺栓松動(dòng),加劇減速機(jī)的振動(dòng),使減速機(jī)高、低速軸孔處的密封圈磨損加劇,使?jié)櫥土鞒觥M瑫r(shí)設(shè)備檢修時(shí),由于結(jié)合面上污物清除不徹底,或密封膠選用不當(dāng)、密封件方向裝反、不及時(shí)更換密封件等,也會(huì)引起漏油。
處理方法:提高安裝精度,不額外增加減速機(jī)的動(dòng)載荷,裝配時(shí)徹底清潔結(jié)合面,首次裝配的減速機(jī)不建議使用密封膠。
五、油品選擇不當(dāng)
一般減速機(jī)常采用HJ-40、HJ-50號(hào)機(jī)械潤(rùn)滑油,也可采用HL-30、HL-20齒輪油及HJ3-28軋鋼機(jī)油等潤(rùn)滑。
處理方法:選擇潤(rùn)滑油嚴(yán)格按各型號(hào)減速機(jī)的潤(rùn)滑要求的規(guī)定,特別是油品不能混加(一臺(tái)減速機(jī)潤(rùn)滑油脂只能是一種油品),減速機(jī)潤(rùn)滑油品盡可能選擇黏度小的。
總之,應(yīng)根據(jù)負(fù)荷、轉(zhuǎn)速、溫度等條件來(lái)選用減速機(jī)的潤(rùn)滑油,一味地追求潤(rùn)滑油黏度越大越好是不對(duì)的。減速機(jī)靜密封點(diǎn)通過(guò)治理,一般都可以達(dá)到不滲漏。但動(dòng)密封點(diǎn)由于密封件老化、質(zhì)量差、裝配不當(dāng)、軸表面粗糙度高等原因,會(huì)使個(gè)別動(dòng)密封點(diǎn)有微小滲漏。由于水泥企業(yè)工作環(huán)境差,粉塵黏到軸上就油乎乎一片。因此需要在設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)后,擦拭軸上的油污。
減速機(jī)漏油現(xiàn)象較常見(jiàn),也難以根治。通過(guò)采用以上防治措施,基本上可控制減速機(jī)的漏油現(xiàn)象,延長(zhǎng)減速機(jī)的使用壽命,保證了生產(chǎn)設(shè)備的良好穩(wěn)定運(yùn)行。

