余熱北區1號爐液力耦合器冷油器筒體漏油處理
2019-06-25羅榮鋼
(中天鋼鐵熱電廠)
(中天鋼鐵熱電廠)
現象:2019年6月5日,1號爐液力耦合器冷油器筒體外部出現輕微滲油現象,現場地面也有明顯油質,檢修人員立即用耐油密封膠處理,處理后筒體漏油現象有所緩和。10日左右,發現冷油器地面漏油增多,拆開密封膠發現頂部漏油點有明顯滲油,需立即采取措施。
分析:潤滑油著火點在200℃左右,手工電焊電弧溫度在6000-8000℃,熔池平均溫度在1750℃左右,油系統動火,危險系數較高,處理不當,易引起火災,通常正確的處理方式是現將冷油器停運隔離,放空筒體中的存油,并進行清洗置換吹掃干凈,動火過程中筒體處于開放環境中。實際現場不具備施工條件,但冷油器筒體漏油是滲油,并不是呈柱狀噴射,泄漏量基本可控,并且冷油器在運行狀態下,潤滑油處于流動狀態,經過冷卻水的冷卻,油溫基本保持在40℃左右。綜合考慮下,決定進行帶壓堵漏。

處理:
1、現場查看冷油器漏油點,并測量出堵板需要的尺寸,提前做好備件。

2、現場施工前,先進行現場清理,清洗筒體及地面積油。
3、施工時,帶好滅火器等防護用品,并做好停爐等事故預想。
4、聯系運行人員現場監護。
5、提醒運行人員觀察風機潤滑油壓、油溫的變化。

6、焊接時,焊接件處于開放環境,并且在焊接過程中及時用揩布清擦漏點出的滲油,不要讓滲油與焊接件結合。
7、焊接完成后,及時用水管沖洗焊接件,將其冷卻到常溫。
7、焊接完成后,及時用水管沖洗焊接件,將其冷卻到常溫。
總結:
1、油系統補焊,動火施工前先確實保證設備安全,提前布置安全措施。
2、提前協同焊工到現場查看實情,根據具體情況,布置施工方案。
3、具體問題具體分析,理論聯系實際,找出符合實際的施工方案。

