汽輪機潤滑油顆粒度異常升高的分析和處理
2019-07-26 摘 要:某電廠330MW機組大修后潤滑油顆粒度異常升高,經(jīng)過一系列常規(guī)處理后仍居高不下。通過對影響顆粒度的不同因素進行逐步排除,并結(jié)合粒度分析儀檢測過程中的特性,成功找出了解決問題的方法和措施,Z終徹底將顆粒度異常問題解決。
關(guān)鍵詞:顆粒度;水份超標(biāo);破乳化度;粒度分析儀
關(guān)鍵詞:顆粒度;水份超標(biāo);破乳化度;粒度分析儀
1 前言
汽輪機潤滑油是電力系統(tǒng)中重要的潤滑介質(zhì),在汽輪機的軸承中起潤滑、冷卻、沖洗、減振、密封作用,油質(zhì)的好壞是機組能否正常運行的保證。油中機械雜質(zhì)含量超標(biāo),就有可能使軸頸磨損、軸瓦磨壞、調(diào)速系統(tǒng)卡澀,輕者造成機組運行負(fù)荷擺動,同步器不能準(zhǔn)確調(diào)節(jié),重者可導(dǎo)致危急保安器失靈,發(fā)生飛車事故[1]。
我廠330MW機組自1993年投產(chǎn)已運行25年,期間潤滑油油質(zhì)總體控制良好。潤滑油系統(tǒng)在線運行一臺上海汽輪機廠真空式凈油機JYJ130,該凈油機除水效果好,低流量狀態(tài)下可除水至10mg/L,濾除雜質(zhì)功能一般。另外配備兩臺外接式濾油機,其中頗爾濾油機HCP100A可將油液顆粒度過濾至NAS16386級,除水至100mg/L;另一臺西安熱工院再生脫水凈化裝置QZTZ.6,具備再生功能,可脫除乳化水降低破乳化度,可將油液顆粒度過濾至NAS16387級,除水至80mg/L。
由于機組運行時間長,設(shè)備逐漸老化,且該機組潤滑油運行以來從未徹底更換過,目前油質(zhì)老化明顯,外觀已呈紅褐色,并呈加速劣化趨勢。故2018年大修中對潤滑油系統(tǒng)進行化學(xué)清洗,更換所有潤滑油30噸。
2 事件分析處理過程
從發(fā)現(xiàn)顆粒度異常升高到Z終徹底將問題解決歷時將近10個月,可將整個分析處理過程分為3個階段,分別是降低顆粒度處理、進行再生降低破乳化度、徹底解決問題。處理過程相關(guān)測量數(shù)據(jù)見表1。
汽輪機潤滑油是電力系統(tǒng)中重要的潤滑介質(zhì),在汽輪機的軸承中起潤滑、冷卻、沖洗、減振、密封作用,油質(zhì)的好壞是機組能否正常運行的保證。油中機械雜質(zhì)含量超標(biāo),就有可能使軸頸磨損、軸瓦磨壞、調(diào)速系統(tǒng)卡澀,輕者造成機組運行負(fù)荷擺動,同步器不能準(zhǔn)確調(diào)節(jié),重者可導(dǎo)致危急保安器失靈,發(fā)生飛車事故[1]。
我廠330MW機組自1993年投產(chǎn)已運行25年,期間潤滑油油質(zhì)總體控制良好。潤滑油系統(tǒng)在線運行一臺上海汽輪機廠真空式凈油機JYJ130,該凈油機除水效果好,低流量狀態(tài)下可除水至10mg/L,濾除雜質(zhì)功能一般。另外配備兩臺外接式濾油機,其中頗爾濾油機HCP100A可將油液顆粒度過濾至NAS16386級,除水至100mg/L;另一臺西安熱工院再生脫水凈化裝置QZTZ.6,具備再生功能,可脫除乳化水降低破乳化度,可將油液顆粒度過濾至NAS16387級,除水至80mg/L。
由于機組運行時間長,設(shè)備逐漸老化,且該機組潤滑油運行以來從未徹底更換過,目前油質(zhì)老化明顯,外觀已呈紅褐色,并呈加速劣化趨勢。故2018年大修中對潤滑油系統(tǒng)進行化學(xué)清洗,更換所有潤滑油30噸。
2 事件分析處理過程
從發(fā)現(xiàn)顆粒度異常升高到Z終徹底將問題解決歷時將近10個月,可將整個分析處理過程分為3個階段,分別是降低顆粒度處理、進行再生降低破乳化度、徹底解決問題。處理過程相關(guān)測量數(shù)據(jù)見表1。

2.1降低顆粒度處理
2018年2月大修后更換所有潤滑油30噸,新油全分析合格,開機前檢驗顆粒度10度,分析是大修過程中設(shè)備殘留污染物造成,故外接處理顆粒度效果Z好的頗爾濾油機進行濾油。開機后檢驗顆粒大于12級,水份Z高達到2710mg/L,油液混濁。分析是開機過程中軸封壓力控制不好導(dǎo)致蒸汽大量通過軸承箱漏入油中,油系統(tǒng)運行攪拌導(dǎo)致混濁,故繼續(xù)濾油。2月4日至26日檢驗發(fā)現(xiàn)各階段大小顆粒均逐漸降低,顆粒度雖仍不合格但逐漸好轉(zhuǎn),濾芯兩度堵塞更換中發(fā)現(xiàn)附著雜質(zhì),證明油中確實存在污染物導(dǎo)致顆粒度高,故更換濾芯后繼續(xù)濾油。
3月14日檢測顆粒度大于12級,油液中各階段大小顆粒跟前一次結(jié)果對比發(fā)現(xiàn)5-15μm顆粒數(shù)量比前一次增加了2倍,而15μm以上顆粒數(shù)量大幅減少,已經(jīng)達到了8級水平。但濾芯壓差未報警,拆開發(fā)現(xiàn)濾芯污染物很少,而油液外觀仍混濁,該濾芯是6μm級別,對5-15μm級別顆粒有很強的過濾效果,經(jīng)過多年使用也證明有效,鑒于此情況遂與西安熱工院油品所聯(lián)系尋求建議。
2.2進行再生降低破乳化度
油品派人現(xiàn)場觀察后指出,應(yīng)是油中水份開機階段過高,導(dǎo)致油液存在一定程度的乳化,破乳化度從新油的5min升高到21min證明短時間內(nèi)乳化劣化明顯,油液混濁便是體現(xiàn),根據(jù)經(jīng)驗,油液混濁顆粒度一定超標(biāo)。由于常規(guī)濾油機對破乳化度改善作用不大,建議改接西安熱工院再生脫水凈化裝置對油進行再生,重點降低破乳化度,將油至少過濾至透明再進行檢測。
經(jīng)過濾油油液外觀透明后進行油液全分析,結(jié)果顯示破乳化度已明顯降低,但水份依然超標(biāo),顆粒度大于12級;但結(jié)果也顯示油液中金屬及其他顆粒幾乎沒有,整個系統(tǒng)磨損情況正常。自從濾油后油中水份一直徘徊于合格線附件,故從真空濾油機出口取樣檢驗進行對比,結(jié)果顯示水份16.1mg/L,
2018年2月大修后更換所有潤滑油30噸,新油全分析合格,開機前檢驗顆粒度10度,分析是大修過程中設(shè)備殘留污染物造成,故外接處理顆粒度效果Z好的頗爾濾油機進行濾油。開機后檢驗顆粒大于12級,水份Z高達到2710mg/L,油液混濁。分析是開機過程中軸封壓力控制不好導(dǎo)致蒸汽大量通過軸承箱漏入油中,油系統(tǒng)運行攪拌導(dǎo)致混濁,故繼續(xù)濾油。2月4日至26日檢驗發(fā)現(xiàn)各階段大小顆粒均逐漸降低,顆粒度雖仍不合格但逐漸好轉(zhuǎn),濾芯兩度堵塞更換中發(fā)現(xiàn)附著雜質(zhì),證明油中確實存在污染物導(dǎo)致顆粒度高,故更換濾芯后繼續(xù)濾油。
3月14日檢測顆粒度大于12級,油液中各階段大小顆粒跟前一次結(jié)果對比發(fā)現(xiàn)5-15μm顆粒數(shù)量比前一次增加了2倍,而15μm以上顆粒數(shù)量大幅減少,已經(jīng)達到了8級水平。但濾芯壓差未報警,拆開發(fā)現(xiàn)濾芯污染物很少,而油液外觀仍混濁,該濾芯是6μm級別,對5-15μm級別顆粒有很強的過濾效果,經(jīng)過多年使用也證明有效,鑒于此情況遂與西安熱工院油品所聯(lián)系尋求建議。
2.2進行再生降低破乳化度
油品派人現(xiàn)場觀察后指出,應(yīng)是油中水份開機階段過高,導(dǎo)致油液存在一定程度的乳化,破乳化度從新油的5min升高到21min證明短時間內(nèi)乳化劣化明顯,油液混濁便是體現(xiàn),根據(jù)經(jīng)驗,油液混濁顆粒度一定超標(biāo)。由于常規(guī)濾油機對破乳化度改善作用不大,建議改接西安熱工院再生脫水凈化裝置對油進行再生,重點降低破乳化度,將油至少過濾至透明再進行檢測。
經(jīng)過濾油油液外觀透明后進行油液全分析,結(jié)果顯示破乳化度已明顯降低,但水份依然超標(biāo),顆粒度大于12級;但結(jié)果也顯示油液中金屬及其他顆粒幾乎沒有,整個系統(tǒng)磨損情況正常。自從濾油后油中水份一直徘徊于合格線附件,故從真空濾油機出口取樣檢驗進行對比,結(jié)果顯示水份16.1mg/L,
