某電廠汽輪機大軸抱死事件學習
2019-08-01 1.事件經過
2017年11月25日14:30某電廠#4機組由于凝汽器鈦管泄漏,凝結水精處理混床樹脂失效,導致凝結水及鍋爐給水水質惡化,決定降負荷查漏。運行人員將輔汽聯箱汽源由本機四抽切為臨機汽源。
19:42#4機組負荷350MW時,凝結水水質嚴重超標,手動停機。#4機組惰走過程中頂軸油泵自啟動及盤車電磁閥自開啟聯鎖正確,各軸瓦瓦溫及振動情況正常。
21:02轉速惰走至0r/min。液壓盤車投入不成功,就地手動盤車也不能盤動。
檢查各軸瓦頂軸油壓及潤滑油壓數值,并與調試階段數據比較,確認頂軸油、潤滑油系統工作正常。
經分析會議研究認為:
1)由于軸封供汽溫度偏低,造成軸封套收縮,汽封與大軸抱死;
2)凝汽器檢漏即將完成,檢漏完成后立即破壞真空,對4號汽輪機采取悶缸處理;
3)制定悶缸措施,并落實到位。
2.事件原因分析
2.事件原因分析
1.汽機轉速惰走至零轉速后,檢查各軸瓦潤滑油及頂軸油壓均正常,排除由于油系統故障引起大機軸抱死的可能。
2.經初步分析,大軸抱死的直接原因為軸封供汽溫度低。打閘前,正常運行時軸封溫度為300℃左右,惰走過程中,由于軸封供汽溫度下降,軸封蒸汽溫度Z低降至140℃,冷汽進入軸封套,造成軸封套冷卻收縮,軸封抱死。
3.機組手動停機前,輔汽聯箱汽源由本機四抽切為臨機汽源,由于在正常運行時,輔汽聯絡母管中的蒸汽基本處于不流動狀態,蒸汽溫度在飽和溫度左右;打閘前,聯絡母管暖管不夠充分,導致聯絡母管中的冷汽進入輔汽聯箱,引起軸封供汽溫度急劇下降。
4.停機過程中正在進行凝汽器鈦管泄漏檢查,軸封供汽溫度下降至正常運行值下限后沒有及時破壞真空,停運軸封。
3.防范措施
3.防范措施
1.本機與臨機輔汽聯絡母管的疏水系統設計不夠完善,聯絡母管未設溫度監視,造成相鄰機組間輔汽不能形成真正的熱備用,建議在機組輔汽聯箱臨機供汽電動門前增設一路疏水至凝汽器,正常運行時常開,保證備用供汽溫度,并增設溫度監視測點。
2.正常運行中當發生機組緊急停機時,若臨機輔汽未達到熱備用需要,本機軸封可暫時由本機冷再供應。
3.停機工況下如無有效手段提升軸封供汽溫度,應果斷破壞真空,停運軸封。
4.啟停機時,注意高旁減溫水閥開度,避免大量噴水致使冷再蒸汽溫度急劇下降。
(來源:沁陽發電)

