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關于近期窯磨事故原因的淺析與措施

2018-05-16
王占光
(焦作堅固水泥有限公司)
  0、引言
  近些年來,窯磨事故較多,主要表現在立磨減速機進軸螺旋傘齒輪斷齒,立磨減速機末級行星機構行星輪斷齒、開裂;窯上主要表現在過渡帶裂紋甚至炸裂。這兩種惡性事故的出現,往往因備件加工周期長無法短期恢復正常生產,給水泥企業造成巨大損失。本文現就這兩類事故發生的原因進行淺析并提出一些防范措施,意在引起同行以及制造廠商的關注,杜絕或減少類似事故的發生。
  1、事故的表現
  為了方便說明,下面簡單敘述一下該類事故的具體表現。
  1.1立磨減速機的事故表現
  立磨減速機的進軸斷齒及末級行星機構的行星輪斷齒或開裂,往往前期沒有明顯征兆或征兆時間比較短暫,非常突然。比如減速機輸入軸斷齒前,振動參數沒有超標,可能略有增加,尚未來得及措施,齒已斷過;行星輪的輪齒折斷或開裂更是如此,振動參數反映均不強烈,但事故就發生了。筆者曾目睹過兩臺減速機,一臺是發現進軸出現斷齒,全面檢時發現四個行星輪內壁均已出現了裂紋,且有的深度已到邊緣狀態,如果不檢查,回裝好的減速機用上就會出現行星輪炸裂事故;還有一臺減速機,振動值比平時有增加但仍在允許范圍內,且遠遠小于平時因磨機因料床不穩引起的振動值增大時,就趕快進行降壓運行,但幾個小時后,行星輪確全部炸裂了。
  1.2回轉窯過渡帶筒體開裂事故表現
  其實,回轉窯筒體裂紋的類型較多,但本文僅就回轉窯過渡帶開裂進行分析,主要是近些年來此類事故較多,損失較大,有必要單獨闡述而已。近些年來,回轉窯過渡帶裂紋事故頻繁,發現裂紋后,即使進行及時加強,也會補了此處,裂了別處,不得不停產更換該處筒體,給企業經營帶來困難;更甚者,有的企業在停產冷窯過程中出現了筒體炸裂事故,去年還有一企業在停產多日后出現了筒體炸裂成幾節的惡性事故。
  2、事故的原因分析
  2.1立磨減速機輸入軸斷齒事故的原因分析
  作為立磨主減速機,設計富余應該是很大的,一般情況下并非容易斷齒損壞。斷齒的原因主要是接觸精度不足、偏載掛角,比如螺旋傘齒輪,僅前端很少的部分接觸,結果就是前端吃力后端不吃力,全部傳動扭矩由前端承擔,局部超載在所難免,再加上現在的齒輪均為硬齒面,寧斷不彎,結果就可想而知了。細分原因主要有以下幾個。一是加工精度不足,一對齒輪副的螺旋角及齒形不符,很難保證正常接觸;二是安裝時沒有對齒輪副進行精確修研,間距沒有正確調整,造成接觸高度、接觸寬度不足,甚至掛角;三是減速機僅對溫度、振動進行檢測而對噪音沒有檢測,因檢測不全面,當溫度、振動表征還在允許范圍內的時候,減速機已經事故了,若有噪音檢測的話,起碼多了一道關卡;四是相關人員對事故判斷的經驗不足,延誤了問題的解決,甚至造成事故擴大。五是不排除齒輪在加工、熱處理中,齒輪已經存在如微裂紋等缺陷。
  2.2回轉窯過渡帶筒體開裂的原因分析
  回轉窯筒體裂紋非常常見,但近些年過渡帶筒體開裂比較頻繁。主要原因有以下幾個方面,一是回轉窯過渡帶沒有穩定的窯皮,火磚之間存在縫隙,有害氣體、堿性物料對對筒體存在化學腐蝕以及應力腐蝕,使得該處筒體減薄,應力增大;二是該處穩定較高,筒體材料強度下降;三是操作管理不當,造成事故惡化。具體可做如下分析,一是由于過渡帶筒體無致密的窯皮保護,該處火磚很難把炙熱的腐蝕性氣體、堿性物料與筒體完全隔離,生產中堿性氣體、堿性物料就會通過磚縫與金屬筒體接觸而發生化學反應,腐蝕筒體,據相關資料介紹,預分解窯在該處的年腐蝕量超過0.5mm,若停窯頻繁、配料不當,年腐蝕量會成倍甚至幾倍增加,用不了幾年,筒體的厚度減少量就會超過百分之三十,所以個別窯僅運行幾年就會因筒體變薄而裂紋就是這個道理,同時也在此說明,這些年的錯峰生產,聯合停窯,從某種意義說,不能不說對窯不是一種傷害。該處裂紋的形式多為環向,但有時也因腐蝕麻坑的形式的不同,產生不規則裂紋。這是筒體應力與腐蝕作用的綜合結果,斷口形式表現為脆斷,裂縫中多夾有氧化皮,該處一旦出現裂紋,發展很快,不易控制,必須引起業內人士的高度重視;其二是由于該處筒體溫度較高,也削弱了筒體強度,不規則的腐蝕麻坑及焊接缺陷必然造成應力集中,這也是該處產生裂紋的重要因素,同時也必須指出,近些年由于火磚的更新換代,很多企業以硅莫磚代替了耐堿磚,增大了導熱系數使筒溫升高,削弱了筒體強度,也使得熱能在此遭到浪費,更有甚的是加劇了該處的應力腐蝕,據相關資料介紹,筒體每升高10°,應力腐蝕的速度增加一倍,可想而知高溫對筒體的危害。三是操作管理不當使得事故惡化,比如某廠發現裂紋不及時處理,冷窯期間不慢轉窯,豈不知窯在冷卻收縮期間托輪的縱向阻力是很大的,已經裂開的窯怎么能夠承受這些巨大的拉力呢?等等。
  3、事故的防范措施
  3.1立磨輸入軸斷齒的預防措施
  立磨輸入軸斷齒、點蝕情況比較多,筆者認為應從以下幾個方面解決,首先在加工精度上必須保證一對齒輪副的螺旋角匹配,齒形精度達到設計精度;第二,安裝時必須對齒輪副進行接觸精度著色檢驗,使其接觸長度、高度達到要求,必要時要對齒形修研,通過調整使其接觸高度、寬度達到要求,避免如掛角等局部的不良現象,使應力得到分散,避免局部過載使得輪齒折斷;第三,在操作管理上必須嚴格觀察振動參數、溫度的變化,發現有升高的現象,必須認真分析確定原因,到現場查看噪音情況,同時對溫度、振動進行手工測試并與儀表比對,判斷是否存在問題,防止事故發生或防止事故惡化。第四,定期對減速機、電機地腳螺栓的松緊程度檢查,防止因振動造成位置變化,影響對中;第五,經常檢查聯軸器的運行情況,防止因螺栓松動引起的對中偏離,引起附加載荷的增加。對于查出的問題必須先排除后開機,如對中偏離必須重新找正,若軸承存在問題則必須調整或更換,絕不可使設備帶病運行。第六,建議把振動控制參數縮小,知道有些單位已經這樣做了,取得了好的效果。第七,在有條件的情況下,增設軸向振動檢測儀表,以便判斷振動的原因。
  3.2立磨行星輪開裂的預防措施
  對于立磨行星輪開裂事故,想有幾項措施可供參考。,從設計來講,可考慮適當擴大外形尺寸,給行星輪增加壁厚提供空間;第二,有了空間就可增加輪壁厚度,以增大行星輪抵抗變形的能力,減小輪壁應力;第三,制造商必須保證加工精度,組裝時必須注意軸承游隙的檢查,保證軸承游隙一致,防止行星輪受力偏載,組裝也必須按規范進行,不得野蠻裝卸,造成零部件的損傷。要知道該處一旦一個齒輪故障,會使該處整體機構遭到破壞;第四,減速機組裝時也要對齒輪的接觸精度進行著色檢驗,使其達到規范要求,組裝完畢后必須把對機殼內部清理干凈,防止造成不必要的零件干涉損壞;第五,在使用管理上嚴格執行操作規程,發現振動、溫度參數發生變化,必須認真檢查,判斷是否存在問題,查不出問題決不能隨意開機,防止事故擴大,若查出有問題更不能開機,使問題必須得到處理。第五,加強巡檢,認真比較減速機內部噪音的變化,彌補自動化上僅有溫度、振動參數檢測的缺陷。第六,加強工藝管理,穩定磨機料床,防止設備振動造成附加載荷的增加。第七,加強潤滑管理,定期檢測潤滑油的變化,當發現油內有異常金屬雜質時,要分析雜質來源,若判斷為減速機內某零件磨蝕而來,則必須處理;還要注意油溫的變化,不正常的油溫變化,來自軸承的可能性Z大,必須結合噪音、振動的變化查清問題;需要說明的是因為立磨潤滑油流量很大,有時候溫度變化并不明顯,特別是突發性故障,所以必須全面觀察、全面分析綜合判斷。第八,與前者一樣,縮小振動參數的設定控制值,以便及時提醒關注。第九,在有條件的情況下,增設內齒圈的振動檢測,以便觀察行星機構的運轉情況。
  3.3回轉窯過度帶裂紋的預防措施
  過渡帶的筒體開裂,主要原因是筒體遭到窯內堿性氣體、堿性物料的腐蝕后,筒體變薄所致。所以首先要考慮堿性物料與金屬筒體的隔離,避免其直接接觸,以減少堿性物料對筒體的腐蝕,其措施有幾個方面,一是可在筒體內表面粉刷高溫防腐涂料,使二者隔離;二是通過火磚濕砌,使濕砌包漿消除磚與磚之間的縫隙、磚與筒體間的縫隙,把堿性物料與金屬筒體隔離開來,減少筒體在存在應力下的化學腐蝕,延長筒體壽命;三是可通過提高筒體厚度的方法延長筒體壽命,如:把筒體厚度提高到筒體工程直徑的百分之零點七。四是降低該處筒體溫度,因為前面講過,筒體溫度每升高10°,應力腐蝕的速度就會增加一倍,何況這里的溫度不低于300°呢。有些單位做得很好,就是用炮筒風機對該處進行降溫。第五,對火磚的管理上也應注意,有些單位一味的提高磚的檔次,如以硅莫磚代替耐堿磚,其導熱系數明顯不同,結果是該處溫度升高幾十度,既加快了筒體腐蝕,削弱了筒體強度,也對熱能的利用不利,為什么要這樣做呢?其實耐堿磚在此處的壽命并不短,或許大家都體會,筆者更是這樣認為。第六,要定期對該處進行筒體厚度檢測,超聲波探傷儀就可完成該項工作,通過檢測可以大致掌握腐蝕速度,預測筒體的壽命周期,以便早做準備。第七,當發現出現裂紋后,應及時停窯進行焊接并補強,努力使其運轉到合適時間,避免造成大的損失;這些補焊補強工作雖為臨時措施,也絕不可麻痹大意,避免新的損傷,比如焊接缺陷的控制等。這些工作完成后,還必須嚴密監視,出現新的情況,另行措施。第八,裂紋一旦生成,窯的上下串動就應該適當控制,因為上下串動會增加筒體的拉應力,會使裂紋延伸或擴張,不利于裂紋的控制,應減少回轉窯上下串動的頻率,在此筆者更主張停止窯的上下串動,以利于運轉到計劃停運時間。第九,若檢測筒體厚度的腐蝕量超過了筒體鋼板厚度的30%以上,筆者建議做筒節更換處理,不要等到裂紋出現再做處置。當然在運行中也應關注,比如適時注意大小齒輪的振動,正確調整托輪莫讓該處承擔不應有的彎矩,檢修時不能隨意焊接起吊環等等。還有一項非常重要,就是要保證運行中的托輪、輪帶有很好的圓度和同軸度,因為有了臺階的托輪、輪帶會給窯的收索造成極大的障礙,造成筒體軸向應力劇增。
  4、結束語
  近些年來,立磨減速機、窯筒體裂紋發生很多,比較典型;其它設備事故也不少,比較典型的如窯尾提升機因過載或其它原因跳停時開不起來,筆者也在群聊中幫助解決,但有的因處理方法不當或原因判斷不準發生事故,造成人員斷臂甚至丟命的都有;近期安全上因清庫造成人員傷亡的也不少等等,但因本文重點闡述的是窯磨問題,所以在此不多贅述。關于窯磨問題,本文分析了回轉窯過渡帶筒體裂紋的主要原因,也提出了裂紋的預防措施;磨上也是如此,解釋了減速機進軸斷齒、行星輪開裂的原因,列出了一些注意事項。但是由于筆者時間倉促,水平有限,分析不到位甚至錯誤定會存在,在防范措施上也是如此,或許有些措施可能純屬多余,有的可能根本不對,望讀者不要盲從,用對的舍錯的,也歡迎同行對不適之處批評指正。另外也特別提醒制造商對減速機斷齒、輪壁開裂的原因進行分析并采取措施杜絕或減少類似事故的發生,耐火材料廠能夠生產出更環保、更節能、更耐用的火磚。再需要說明的是,文中所說磨機減速機比較突然,也不是說就沒有一點發現以及采取措施的時間,只要巡檢到位,操作注意,還是能夠察覺到問題的,這個不是化的事情。
來源:(水泥內參)
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