電動輔助給水泵軸瓦燒毀故障分析與處理
2018-07-16錢龍 張衡 那聞飛 李高尚
(福建福清核電有限公司維修一處)
(福建福清核電有限公司維修一處)
摘 要:某電廠機組調試期間,一臺電動輔助給水泵因軸承溫度高高報警而緊急停泵。維修人員現場檢查發現軸承室潤滑油液位幾乎為零,房間內存在焦糊味,初步判定該泵軸承損壞。解體檢查發現非驅動端軸承室存在大量熔渣,推力軸承燒熔,推力盤、油循環組件及徑向瓦等嚴重磨損,徑向瓦所在軸頸也有一定的磨痕。經更換受損部件、消除漏油點、放大推力間隙等處理之后,消除了設備故障,也為同類型故障提供參考的處理方法。
關鍵詞:電動輔助給水泵;軸瓦燒毀;潤滑油粘度;漏油;故障分析
1 電動輔助給水泵結構與原理
該泵是11級臥式離心式泵,轉動部件由分半式徑向軸瓦支撐,軸瓦內澆鑄巴氏合金襯里??傒S向力指向驅動端,主要由平衡鼓抵消,剩余軸向力由非驅動端上的推力軸承和推力盤抵消。非驅動端使用CH型軸承箱,包括一對推力軸承、一個推力盤、一個油循環器組件和一個徑向軸瓦。驅動端的軸承箱為C型,由一個分半式的徑向軸瓦組成。軸承由潤滑油系統提供壓力油,潤滑油通過推力盤及環繞推力盤的油循環器組件進行循環。潤滑油通過冷卻器進行冷卻,冷卻器由靠近泵體一級葉輪出口的管路提供冷卻水,冷卻后返回至泵進口。
關鍵詞:電動輔助給水泵;軸瓦燒毀;潤滑油粘度;漏油;故障分析
1 電動輔助給水泵結構與原理
該泵是11級臥式離心式泵,轉動部件由分半式徑向軸瓦支撐,軸瓦內澆鑄巴氏合金襯里??傒S向力指向驅動端,主要由平衡鼓抵消,剩余軸向力由非驅動端上的推力軸承和推力盤抵消。非驅動端使用CH型軸承箱,包括一對推力軸承、一個推力盤、一個油循環器組件和一個徑向軸瓦。驅動端的軸承箱為C型,由一個分半式的徑向軸瓦組成。軸承由潤滑油系統提供壓力油,潤滑油通過推力盤及環繞推力盤的油循環器組件進行循環。潤滑油通過冷卻器進行冷卻,冷卻器由靠近泵體一級葉輪出口的管路提供冷卻水,冷卻后返回至泵進口。
2 故障簡介
該泵啟動約2分鐘發現軸瓦溫度超過100℃,峰值超過150℃。現場檢查發現潤滑油液位幾乎為零,且設備房間內有焦糊味,解體軸承室發現軸瓦嚴重燒毀,推力軸瓦和兩端徑向軸瓦的巴氏合金襯里已熔化,附著在軸承室內表面;油循環器組件變形;推力盤兩側嚴重磨損;軸瓦基環變成黑色;軸承室及各零件表面有碎屑;泵軸上有輕微劃痕。
該泵啟動約2分鐘發現軸瓦溫度超過100℃,峰值超過150℃。現場檢查發現潤滑油液位幾乎為零,且設備房間內有焦糊味,解體軸承室發現軸瓦嚴重燒毀,推力軸瓦和兩端徑向軸瓦的巴氏合金襯里已熔化,附著在軸承室內表面;油循環器組件變形;推力盤兩側嚴重磨損;軸瓦基環變成黑色;軸承室及各零件表面有碎屑;泵軸上有輕微劃痕。
3 軸瓦燒毀原因分析
可能造成軸瓦燒毀的因素有:
(1)缺油或斷油;
(2)潤滑油質不合格;
?。?)檢修后沾在軸瓦潤滑部分的鐵屑雜質未清除干凈;
(4)安裝質量差。
3.1潤滑油情況分析
該泵使用美孚VG46潤滑油,質量無問題。事后檢查發現驅動端潤滑油管接口泄漏,速度為2S一滴。初步計算分析,已知軸承室容積約3L,一滴油體積約0.05ml。按照2s一滴的泄漏速度,軸承室中的油全部漏完需要約33小時。若啟泵前油管已開始泄漏,當泄漏達到一定量,油溫超過正常值90℃時,潤滑油粘度降低,此時將導致兩種情況:(1)不能建立正常的油膜厚度,對軸瓦的冷卻能力下降;(2)低粘度的油不能通過循環器到達上部推力瓦,繼續使軸瓦溫度升高,油粘度繼續下降,形成惡性循環。而軸承室的泄漏也隨著粘度降低而加快,更加劇了這一過程,導致軸瓦迅速燒毀。下面就潤滑油的粘度進行分析,可以按照文獻[3]提出的經驗公式lglg(Vt+0.7)=b+mlgT求得其他溫度下的粘度。查得美孚VG46潤滑油在40℃時的粘度是44.5cSt,在100℃時的粘度是6.9cSt。那么計算得出VG46的粘度公式為lglg(Vt+0.7)=9.1996-3.5984lgT。當T=150℃時,油粘度是2.9327cst;當T=240℃時,油粘度是1.205cst,接近13℃水的粘度1.2028cst。因此,當溫度接近巴氏合金的熔點240℃時,油的流動性將接近水的流動性,泄漏速度將非?????赏ㄟ^相同的計算方法模擬出VG46粘度隨溫度變化的曲線,再根據文獻[3]提出的縫隙壓差流動公式計算泄漏量。由于現場條件限制,未記錄相關數據,本文未進行計算,只是提出一種方法,以供參考。同心環形縫隙流量公式為:
可能造成軸瓦燒毀的因素有:
(1)缺油或斷油;
(2)潤滑油質不合格;
?。?)檢修后沾在軸瓦潤滑部分的鐵屑雜質未清除干凈;
(4)安裝質量差。
3.1潤滑油情況分析
該泵使用美孚VG46潤滑油,質量無問題。事后檢查發現驅動端潤滑油管接口泄漏,速度為2S一滴。初步計算分析,已知軸承室容積約3L,一滴油體積約0.05ml。按照2s一滴的泄漏速度,軸承室中的油全部漏完需要約33小時。若啟泵前油管已開始泄漏,當泄漏達到一定量,油溫超過正常值90℃時,潤滑油粘度降低,此時將導致兩種情況:(1)不能建立正常的油膜厚度,對軸瓦的冷卻能力下降;(2)低粘度的油不能通過循環器到達上部推力瓦,繼續使軸瓦溫度升高,油粘度繼續下降,形成惡性循環。而軸承室的泄漏也隨著粘度降低而加快,更加劇了這一過程,導致軸瓦迅速燒毀。下面就潤滑油的粘度進行分析,可以按照文獻[3]提出的經驗公式lglg(Vt+0.7)=b+mlgT求得其他溫度下的粘度。查得美孚VG46潤滑油在40℃時的粘度是44.5cSt,在100℃時的粘度是6.9cSt。那么計算得出VG46的粘度公式為lglg(Vt+0.7)=9.1996-3.5984lgT。當T=150℃時,油粘度是2.9327cst;當T=240℃時,油粘度是1.205cst,接近13℃水的粘度1.2028cst。因此,當溫度接近巴氏合金的熔點240℃時,油的流動性將接近水的流動性,泄漏速度將非?????赏ㄟ^相同的計算方法模擬出VG46粘度隨溫度變化的曲線,再根據文獻[3]提出的縫隙壓差流動公式計算泄漏量。由于現場條件限制,未記錄相關數據,本文未進行計算,只是提出一種方法,以供參考。同心環形縫隙流量公式為:

3.2安裝質量分析
驅動端軸承箱下部的管路接口未采取有效的密封措施。螺紋部位未纏繞生料帶,未涂抹密封膠,而且螺栓力矩不足,導致密封不嚴,造成潤滑油泄漏。
3.3設備監護原因
泵啟動前應該進行必要的檢查,比如潤滑油油位,潤滑油有無泄漏,機械密封泄漏等情況。運行調試人員未能充分執行啟泵前的檢查項目。可能在潤滑油量不足的情況下啟動了該泵,造成軸瓦燒毀。
驅動端軸承箱下部的管路接口未采取有效的密封措施。螺紋部位未纏繞生料帶,未涂抹密封膠,而且螺栓力矩不足,導致密封不嚴,造成潤滑油泄漏。
3.3設備監護原因
泵啟動前應該進行必要的檢查,比如潤滑油油位,潤滑油有無泄漏,機械密封泄漏等情況。運行調試人員未能充分執行啟泵前的檢查項目。可能在潤滑油量不足的情況下啟動了該泵,造成軸瓦燒毀。
4 檢修過程及效果
?。?)打開軸承室,對軸承室及油管路進行沖洗清潔,清理軸承室表面及油管內的金屬碎屑。
(2)用砂紙輕磨泵軸,消除泵軸表面劃痕。
(3)更換驅動端和非驅動端的徑向軸承、推力軸承、推力盤和油循環器。
?。?)調整推力間隙:回裝之后測量推力間隙為0.2mm,通過加工推力瓦座后的調整墊片,使推力間隙為0.34mm。
?。?)油漏點位于驅動端軸承室下方的油管接口,對接口螺紋纏繞生料帶、涂密封膠后回裝,并注滿潤滑油。檢查整個潤滑油管路,一個小時內目視無漏油,油位為滿液位。
?。?)打開軸承室,對軸承室及油管路進行沖洗清潔,清理軸承室表面及油管內的金屬碎屑。
(2)用砂紙輕磨泵軸,消除泵軸表面劃痕。
(3)更換驅動端和非驅動端的徑向軸承、推力軸承、推力盤和油循環器。
?。?)調整推力間隙:回裝之后測量推力間隙為0.2mm,通過加工推力瓦座后的調整墊片,使推力間隙為0.34mm。
?。?)油漏點位于驅動端軸承室下方的油管接口,對接口螺紋纏繞生料帶、涂密封膠后回裝,并注滿潤滑油。檢查整個潤滑油管路,一個小時內目視無漏油,油位為滿液位。
(6)泵和電機重新對中。檢修完成后啟泵驗證,連續運行四個小時:軸承溫度穩定在60℃左右,軸承振動值小于1mm/s,其他參數如液位、流量等都在正常范圍。
5 結論與建議
軸瓦燒毀對于泵的運行是一個極大的隱患,且危險性較大,為避免以后出現類似事件,保證泵的長久穩定運行,提出以下建議:
(1)油管泄露是本次故障的主要原因,可以在油管接口的接觸面增加一個耐油墊片,加強密封效果。在運行巡檢過程之,要重點關注油系統的油位,一旦發現問題需立刻上報并解決。
軸瓦燒毀對于泵的運行是一個極大的隱患,且危險性較大,為避免以后出現類似事件,保證泵的長久穩定運行,提出以下建議:
(1)油管泄露是本次故障的主要原因,可以在油管接口的接觸面增加一個耐油墊片,加強密封效果。在運行巡檢過程之,要重點關注油系統的油位,一旦發現問題需立刻上報并解決。
(2)軸瓦間隙對潤滑油溫度的影響較大,運行過程中如果軸瓦溫度較高,可以適當放大推力間隙,但是不得超過規定限值。
?。?)加強設備安裝過程的監督,尤其對容易引起設備故障的管路接口采取有效的密封措施,如墊片、生料帶、密封膠和足夠的緊固力矩。
?。?)加強設備啟動前的檢查和啟動后的巡檢。
(5)在主控增加一個油位的遠傳顯示,使運行人員隨時監測,避免在低油位時啟動設備。
參考文獻:
[1]許賢良,同心環縫隙流理論研究[J].安徽理工大學學報,2004,40-42.
[2]王錦繁,不同溫度下潤滑油粘度換算的應用研究[J].潤滑油,2001,.
[3]李興虎,潤滑油粘度的影響因素分析[J].潤滑油,2009.
[4]張翼飛,多級離心泵滾動軸承燒毀原因分析[J].流體機械,1996.
[5]劉建軍,流體力學[M].北京:北京大學出版社,2006(1),77-98.
?。?)加強設備安裝過程的監督,尤其對容易引起設備故障的管路接口采取有效的密封措施,如墊片、生料帶、密封膠和足夠的緊固力矩。
?。?)加強設備啟動前的檢查和啟動后的巡檢。
(5)在主控增加一個油位的遠傳顯示,使運行人員隨時監測,避免在低油位時啟動設備。
參考文獻:
[1]許賢良,同心環縫隙流理論研究[J].安徽理工大學學報,2004,40-42.
[2]王錦繁,不同溫度下潤滑油粘度換算的應用研究[J].潤滑油,2001,.
[3]李興虎,潤滑油粘度的影響因素分析[J].潤滑油,2009.
[4]張翼飛,多級離心泵滾動軸承燒毀原因分析[J].流體機械,1996.
[5]劉建軍,流體力學[M].北京:北京大學出版社,2006(1),77-98.
來源:《華東科技:學術版》
