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汽動給水泵密封軸套磨損故障診斷及改進措施

2019-01-18
謝金土
(神華國華太倉發(fā)電有限公司)
  摘 要:介紹了神華國華太倉發(fā)電有限公司8B汽動給水泵#3瓦軸振增大跳閘的情況,分析了密封軸套磨損是導(dǎo)致#3瓦軸振突然增大發(fā)散而跳閘的根本原因,提出了改進檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)措施,有效保障了給水泵長周期安全穩(wěn)定運行。
  關(guān)鍵詞:汽動給水泵;密封軸套;磨損;故障診斷;改進措施
  0 引言
  神華國華太倉發(fā)電有限公司600MW超臨界機組汽動給水泵芯包是Sulzer技術(shù)生產(chǎn)的水平、多級、筒式殼體、并具有整抽式芯包設(shè)計的離心泵。汽動給水泵的軸端采用螺旋密封結(jié)構(gòu),螺旋槽作用是當(dāng)軸轉(zhuǎn)動時將泄漏水泵送至泵內(nèi)的泵送作用,以阻止泵內(nèi)液體的外泄。為保證運行中給水泵迷宮密封不會產(chǎn)生卡澀,在靠近泵組的密封水管路中安裝有過濾精度80目的濾網(wǎng)裝置,而且這種濾網(wǎng)裝置應(yīng)經(jīng)常維持在潔凈狀態(tài)。機組投產(chǎn)以來多次發(fā)生密封軸套不同程度的磨損卡澀問題,嚴重影響給水泵的安全穩(wěn)定運行。經(jīng)過對密封水軸封濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)進行研究分析,發(fā)現(xiàn)由于檢修工藝不良導(dǎo)致濾網(wǎng)骨架與濾筒之間存在較大的軸向間隙,造成水中的雜質(zhì)沒有被有效過濾而進入給水泵密封系統(tǒng),從而導(dǎo)致密封軸套、平衡鼓經(jīng)常性發(fā)生磨損事故,所以必須改進檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)才能滿足設(shè)備安全、穩(wěn)定運行的要求。
  1 事件經(jīng)過
  2010年06月12日03時48分,8號鍋爐末級再熱器受熱面泄漏搶修完畢后進行鍋爐點火沖轉(zhuǎn)。06月11日22時37分,8B汽動給水泵開始沖轉(zhuǎn),12時55分,將8A汽動給水泵并入系統(tǒng)運行。06月13日16時20分24秒,在機組升負荷過程中,8B汽動給水泵#3瓦X/Y向軸振從66.5/58.6um開始緩慢爬升,此時轉(zhuǎn)速為5409rpm,機組負荷為561MW,16時38分20秒,#3瓦X/Y向軸振爬升到80.5/70um,此時轉(zhuǎn)速為5646rpm,機組負荷為598MW,保持機組負荷穩(wěn)定,#3瓦X/Y向軸振開始出現(xiàn)下降,16時38分22秒,#3瓦X/Y向軸振下降至73.7/65.4um,16時38分24秒,#3瓦X/Y向軸振突然增大,Z大值達到144/131.9um,持續(xù)約3秒,軸振保護動作跳泵。在#3軸振突然增大過程中,#4瓦X/Y向軸振也從27/26um突然增大至66.6/58.3um。在此過程中,#3、4瓦烏金溫度正常,#1、2瓦軸振和烏金溫度正常,推力瓦烏金溫度和軸向位移正常,密封水壓力正常,軸封壓力、溫度正常,潤滑油溫度正常。
  2 故障診斷分析
  2.1汽動給水泵跳閘原因分析
  從振動分析系統(tǒng)采集的#3瓦軸振頻譜數(shù)據(jù)曲線分析,在振動爬升過程中,振動以基頻(1X)分量為主,緩慢增大,且振動有輕微連續(xù)的波動,其它非一倍頻分量非常小。在振動突然增大時,基頻(1X)略有升高,但主要是非基頻(1X)分量顯著增大,導(dǎo)致振動大保護動作跳泵。根據(jù)振動頻譜特征,診斷為#3瓦附近的部件存在輕微局部徑向動靜摩擦所致。2010年06月29日,對故障給水泵芯包進行解體大修,發(fā)現(xiàn)傳動端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向磨損,軸套磨損深度約0.30mm,自由端密封軸套與密封襯套內(nèi)側(cè)表面出現(xiàn)輕微的徑向磨損,磨損深度約0.05mm,平衡鼓與平衡鼓襯套局部有輕微的磨損,磨損深度約0.05mm。因此,芯包內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓存在徑向動靜摩擦,特別是傳動端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向摩擦磨損是導(dǎo)致#3瓦軸振突然增大發(fā)散跳泵原因。
  2.2密封軸套磨損原因分析
  2.2.18號機組于2010年04月20日轉(zhuǎn)入B修,對凝結(jié)水系統(tǒng)、中低壓給水系統(tǒng)、給水泵密封水系統(tǒng)進行解體檢修,檢修過程中遺留雜質(zhì),而且系統(tǒng)和設(shè)備調(diào)試時沒有進行有效沖洗,致使雜質(zhì)進入給水泵芯包內(nèi)部,導(dǎo)致內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓發(fā)生徑向磨損,而傳動端密封水位于管道的末端,比較容易積存雜質(zhì),從而造成傳動端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向磨損。
  2.2.2檢修工藝不良,給水泵密封水軸封濾網(wǎng)在次檢修時沒有對濾網(wǎng)蓋和濾網(wǎng)骨架內(nèi)外原裝密封墊厚度分別進行測量記錄,更換新密封墊片時隨意改變內(nèi)外密封墊的厚度差,致使濾網(wǎng)骨架與濾筒存在較大的軸向裝配間隙(達到5.7mm),導(dǎo)致水中的雜質(zhì)沒有被有效過濾而進入密封水系統(tǒng)中,從而造成芯包內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓發(fā)生徑向磨損。
  3 改進措施
  3.1密封水軸封濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點分析
  密封水軸封濾網(wǎng)由濾筒、濾網(wǎng)骨架、濾網(wǎng)蓋、入口接管、出口接管、排污管等部件組成,內(nèi)裝高強磁棒吸附金屬雜質(zhì),濾網(wǎng)布采用普通的不銹鋼網(wǎng)絲布,過濾精度為80目,濾網(wǎng)骨架與濾網(wǎng)蓋軸向之間設(shè)置一個密封墊片,厚度為1mm,設(shè)計材質(zhì)為橡膠石棉墊片,濾網(wǎng)蓋法蘭密封墊片厚度為1mm,設(shè)計材質(zhì)為橡膠石棉墊片,內(nèi)外墊片厚度差設(shè)計為零,以保證裝配后濾網(wǎng)骨架與濾筒軸向的嚴密性,確保所有介質(zhì)均通過濾網(wǎng)布進行有效過濾。
  3.2采取的措施
  3.2.1改進濾網(wǎng)檢修工藝,檢修時必須對濾網(wǎng)蓋和濾網(wǎng)骨架內(nèi)外密封墊厚度分別進行測量記錄,更換新密封墊片時不能隨意改變內(nèi)外密封墊的厚度差,應(yīng)根據(jù)選用密封墊片的材質(zhì)和壓縮率來確定內(nèi)外密封墊片的厚度,確保裝配后內(nèi)外墊片的壓縮率在Z佳范圍內(nèi),保證密封嚴密性。由于原設(shè)計密封墊片材質(zhì)為橡膠石棉墊,運行中容易發(fā)生脆化導(dǎo)致密封失效而泄漏,故需要優(yōu)化選用較好的密封墊材質(zhì)。根據(jù)介質(zhì)壓力和溫度,外密封墊片選用增強石墨墊片,內(nèi)密封墊片選用聚四氟乙烯墊片。而增強石墨墊片的Z佳壓縮率一般為20%-30%,聚四氟乙烯墊片的Z佳壓縮率一般為10%-15%,根據(jù)此選用原則,增強石墨墊片厚度若選用4.0mm,聚四氟乙烯墊片厚度則應(yīng)選用3.5mm。
  3.2.2普通的80目不銹鋼網(wǎng)絲布鋼絲直徑為0.10mm,強度較低,在前后壓差作用力下極容發(fā)生破裂,導(dǎo)致雜質(zhì)進入密封水系統(tǒng)中。因此,對濾網(wǎng)布進行改進,由原來單層網(wǎng)布改為雙層布,內(nèi)層網(wǎng)布鋼絲直徑保持不變(0.1mm),外層網(wǎng)布將鋼絲直徑增大至0.5mm,以提高濾網(wǎng)布抗變形損壞的能力,防止運行中網(wǎng)布發(fā)生開裂缺陷。
  3.3檢修注意事項
  3.3.1加強檢修回裝階段質(zhì)量管控,徹底清洗各部件,減少系統(tǒng)和設(shè)備雜質(zhì)遺留。
  3.3.2嚴格按照改進措施要求選用密封墊片的材質(zhì)和厚度,并依據(jù)文件包檢修工藝進行標準化作業(yè),防止再次發(fā)生因密封墊片選用不當(dāng)造成濾網(wǎng)失效。
  4 結(jié)論
  8號機組給水泵密封水軸封濾網(wǎng)經(jīng)過上述改進措施處理后,兩臺汽動給水泵運行至今正常,再未出現(xiàn)因密封水軸封濾網(wǎng)失效導(dǎo)致密封軸套磨損和汽動給水泵跳閘的事件發(fā)生,改進檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)有力保障了設(shè)備長周期安全運行,此改進措施的實施為以后設(shè)備故障診斷處理積累了經(jīng)驗。
來源:《硅谷》

(圖文無關(guān))
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